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聚丙烯裝置A301機械密封的改造

時間:2005-07-02
關鍵詞:聚丙烯 裝置 301 機械 密封 改造 來源:www.newmaker.com
  密封裝置是機器和設備的重要組成部分,密封的性能對機器的工作效率和可靠性有很大影響。中原乙烯聚丙烯裝置是引進MONTAIL環(huán)管法生產(chǎn)技術,A301是位于丙烯閃蒸罐頂部的動力分離器,其作用是脫除閃蒸后丙烯氣中夾帶的聚丙烯粉末,它是聚丙烯工藝流程中的關鍵設備之一,該設備一旦出現(xiàn)故障,將造成整個裝置停車。中原A301是意大利ZUCCHETTI公司出產(chǎn)的,1996年投入使用,前6個月運行一直不好,經(jīng)常因為機封泄漏而停車檢修,嚴重威脅著裝置的平穩(wěn)運行。我們通過對該設備進行進行系統(tǒng)地分析和核算,找出了故障的主要原因,使問題得到解決,現(xiàn)介紹如下。

  1 密封系統(tǒng)簡介

  A301密封采用雙端面機械密封,用白油作為封液。機械密封型號為909B(平衡型雙端面機封,輔助密封圈是四氟楔型圈)。操作參數(shù)和密封系統(tǒng)如圖1。

 


圖1 A301密封系統(tǒng)示意圖

有關操作參數(shù):

A301轉(zhuǎn)速1480r/min
閃蒸罐操作壓力1.8MPa(G),操作溫度80℃
機封密封腔壓力2.1MPa(G),要求溫度30℃
密封液冷卻水進水壓力0.45MPa(G),溫度32℃
冷卻水流量0.5m3/h

  2 存在的問題及原因分析

  在1996年的前后9次檢修中,檢查發(fā)現(xiàn)機封大氣端動環(huán)磨損嚴重,因此造成機封失效的主要原因是大氣端動環(huán)磨損太快,平均壽命為8天。期間雖檢查了軸的直線度,更換了軸承,并多次調(diào)整機封軸套的裝置,改變上下機封的壓縮量,調(diào)整密封系統(tǒng),仍未能使問題得到解決,嚴重影響了裝置長周期運行。

  造成機封端面很快磨損的原因很多,主要有:①密封端面間侵入外來雜質(zhì);②密封端面潤滑不良;③機封動靜環(huán)端面間做軸向開閉運動;④動環(huán)制造質(zhì)量不好;⑤密封液量不夠或者冷卻效果不好,造成密封件溫度過高;⑥大氣端機封彈簧壓縮量過大;⑦端面比壓過大。我們根據(jù)多次開車和使用的情況,結(jié)合機封的設計、安裝等各方面進行分析認為前四種原因的可能性比較小,因此對后三種原因進行分析。

  (1)密封液循環(huán)量不夠或者冷卻效果不好,造成密封溫度過高。工藝設計要求的冷卻水進水壓力0.45MPa(G),而實際上,由于A301安裝高度為32m,其密封液冷卻的進水壓力只有約0.15MPa(G), 說明實際的冷卻水循環(huán)量不可能達到設計的0.5m3/h, 就可能引起密封液溫度過高,密封端面的摩擦熱散熱差,導致端面磨損過快。針對這一情況,這們檢查了密封液的循環(huán)溫度:密封液進口溫度45℃,出口溫度49℃,密封腔壁溫度72℃(閃蒸罐操作溫度80℃,導熱所致)。實際測量的溫度對所選用的密封環(huán)材料來說并不算高(動環(huán)為石墨,靜環(huán)為碳化硅),密封件溫度過高的因素可以排除。(2)大氣端機封彈簧壓縮過大。從A301的結(jié)構上看,機封軸套應該位于密封腔的正中部位,但可以通過少量調(diào)整機封軸套與密封腔的相對位置來改變大氣端機封和介質(zhì)端機封的彈簧壓縮量。為此在檢修中我們試著多次檢查調(diào)整軸套位置,使大氣彈簧壓縮量不同程度的減少,但大氣端機封仍然磨損較快,最長運行時間為12天,并且調(diào)整后介質(zhì)端機封較大磨損。因此這個原因也不是根本原因。

  (3)端面比壓過大。根據(jù)接觸式端面密封的磨損理論,在機封設計合理的情況下,端面的磨損量與端面比壓或成正比關系,如果端面比壓過大,冷卻效果又不好,還會導致密封間的摩擦熱散不掉,進而導致密封面間液膜間歇汽化,增加密封面上的熱應力,使端面磨損加劇。

  測量原機封的相關結(jié)構尺寸如下(兩端相同):

動環(huán)端面外徑D2=82.5mm
動環(huán)端面內(nèi)徑D1=70mm
平衡直徑D0=73mm
彈簧個數(shù)1
有效圈數(shù)12.5
彈簧尺寸D=6.5mm
d=0.9mm
已知密封腔壓力 P腔=2.1MPa(G)
彈簧安裝后的總壓縮量x=16.7mm
彈簧材質(zhì)為碳鋼,取彈性模量G=75000N/m2
密封液為油,根據(jù)設計手冊推薦值取液膜反壓系數(shù)λ=0.33~0.5

  下面進行端面比壓的計算。
動環(huán)端面面積S=15cm2
彈簧剛度k1=Gd4/8nD3=0.182kgf/mm
單個彈簧工作負荷F=K1x=3kgf
總的彈簧力F=F×12=36kgf
彈簧比壓P=F/S=2.4kgf/cm2
載荷系數(shù)k=(D22-D02)/(D22-D21)=0.775
大氣端介質(zhì)作用壓差P=P-P=21kgf/cm2
介質(zhì)端介質(zhì)作用壓差P=P-P=3kgf/cm2
大氣端機封端面比壓P大比=P+P(k-λ)=8.175~11.7 45kgf/cm2
介質(zhì)端機封端面比壓P介比=P+P(k-λ)=3.225~3.735 kgf/cm2

  通過端面比壓的計算可以發(fā)現(xiàn),大氣機封的端面比壓遠大于通常的端面比壓范圍3~5kgf/ cm2,而密封介質(zhì)端的端面比壓則在正常值的范圍內(nèi)。這說明廠商在選擇機封時重點考慮了介質(zhì)端密封,忽視了密封腔壓力對大氣端密封的影響。因此大氣端機封端面比壓過大應是A301機封大氣端磨損嚴重的主要原因。

  3 改造措施

  針對A301機封大氣端端面比壓過大而磨損嚴重的問題,可以有多種改造方案,例如機封動靜環(huán)采用更耐磨的材料、縮短大氣端機封環(huán)座的軸向尺寸、縮短中間泵環(huán)的軸向尺寸、改變彈簧的尺寸、改變動環(huán)的端面尺寸并使載荷系數(shù)降低等,都是可以的。但是每種方案也都有不利的一面,如動靜環(huán)采用更耐磨的材料并沒有減少摩擦熱;縮短大氣端機封動環(huán)座的軸向尺寸可能給安裝造成不便。

  上述不同的改造方案各有利弊,為此我們同四川密封技術研究所共同研究分析,決定采用只改變環(huán)端面尺寸(兩端一樣),使載荷系數(shù)降低的方案,并由四川密封技術研究所制造加工。這一改造方案有如下優(yōu)點:

  (1)動環(huán)是易損件,改變結(jié)構最經(jīng)濟,也較容易。

  (2)保持兩端動環(huán)尺寸一樣以減少安裝失誤,降低載荷系數(shù)后,可使大氣端密封的端面比壓接近正常值。

  (3)縮小動環(huán)的端面尺寸更利于動環(huán)與軸之間同心旋轉(zhuǎn),并對摩擦的傳導有利。

  經(jīng)過多次試算和比較,并結(jié)合機封軸套、機封座等部件的結(jié)構尺寸,最終確定動環(huán)的端面 尺寸為:外徑79.5cm,內(nèi)徑68.3cm?,F(xiàn)核算如下:

動環(huán)端面面積S=12.8cm2
彈簧比壓P=F/S=2.8kgf/cm2
載荷系數(shù)k=(D22-D02)/(D22-D21)=0.599
大氣端機封端面比壓P大比=P+P(k-λ)=4.85~ 8.4kgf/cm2
介質(zhì)端機封端面比壓P介比=P+P(k-λ)=3.09~-3.6kg f/cm2

  通過計算可以看到,改造后機封大氣端的端面比壓下限進入正常值范圍,而介質(zhì)端的端面 比壓變動很小,也在正常值范圍內(nèi)